金龙电机检测产线 · 改造前 vs 改造后

左 → 右为生产流程顺序 | 上排 = 现行人工工艺下排 = 自动化改造方案

现行人工工艺 改造后自动化 ⚠ 现工艺痛点 ★ 改造改进点
🏷 改造前提:电机在上游热装工序贴一次二维码(唯一编号 + 型号在装定子时即写入数据库)→ 全程不再新增物理标签
① 进料
现行
人工按键 + 批量送料
操作员按键触发,PLC 批量送 1~3 台
改造后
自动触发 + 单件进料
上轮判定结束自动驱动,每次仅送 1 台
★ 连续生产
② 识别型号
现行
人工查铭牌 · 录入电脑
查铭牌编号,手动输入电控柜
⚠ 易出错
改造后
视觉识码 · 数据库取型号
摄像头读顶部二维码 → 查库配电控柜
★ 不出错
③ 接线
现行
人工接 6 根线
UVW×3 + 热敏×2 + 接地×1
⚠ 人工耗时
改造后
机械臂探针接线
替代人工接 6 根线,视觉定位对接
★ 省人工
④ 自动测试
现行
设备自动测试
空载降压 · 电阻 · 噪声 · 启动转矩
改造后
设备自动测试
空载压降 · 电阻 · 噪声 · 启动扭矩
★ 结果回写数据库
⑤ 判定
现行
结果合格?
人工看结果
改造后
结果合格?
系统自动判定
✓ 合格
现行
人工打包
铭牌+接线+细节单,放入接线盒
改造后
自动放行
直接流向下游贴牌工序
★ 免人工打包
✗ 不合格
现行
手写黄标签
手写错误原因,塞电机上送修
⚠ 易丢/不可追溯
改造后
报警分流 + 扫码可查
异常存数据库,返修工位扫码看详情
★ 替代黄标签
⑥ 收尾
现行
批次结束
整批处理完,人工等下一轮
改造后
自动下一台
本台结束自动触发下一台
★ 无停顿

📈 改造带来的 5 个关键提升

环节现行人工工艺改造后
接线人工手动接 6 根线,耗时、占人机械臂探针自动接线,省人工、节拍稳定
型号录入人工查铭牌手动录入,易看错输错视觉识码 + 数据库取型号,零录入错误
不良追溯手写黄标签塞电机,易丢、写不清异常入库 + 扫码看详情,全程可追溯
进料节拍批量送料 + 人工按键,停顿多单件流 + 自动触发,连续不停顿
结果管理结果停在设备/纸面,不联网结果回写数据库,下游扫同一码即得状态
💡 核心方案:电机在上游热装工序贴一次二维码(含唯一编号),全程不再新增物理标签;检测结果直接写入数据库,下游扫同一个码即可获取最新状态 —— 因此不再需要在电机上手写/贴黄标签。